Moldex3D模流分析之建准电机应用Moldex3D优化热流道设计

Moldex3D模流分析之建准电机应用Moldex3D优化热流道设计的图1

Moldex3D模流分析之建准电机应用Moldex3D优化热流道设计的图2

建准Moldex3D进阶热流道模,深入探讨热道内的温度化,了解流道内部会影响成型效率的环节,并针对热流道行改良化。

流道呈温度不足趋势,塑料冷形成流阻力,影响射出行而造成不定之情况。之后针对温度问题进行流道尺寸改良与线设计,改善流道内的冷料象,最提升品生产稳定性及效益。

1、系统压问题

2、提升生效益

解决方案

设计在充填初期,料温在热浇道内已偏低趋势。料温低的塑料经过阀浇,会影响射出甚至有阻塞风险设计后的流道,改流道尺寸及线设计经实际验证,射出定性高且力低,经设计变更后能有效改善流道温度下降问题,并使定性提升,整体的成型效益提高。

效益

1、改善系统压问题

2、找出冷料位置,配合设计变

3、 减少实际加工、测试成本

4、最小设计变更下达到最佳效果

5、提升射出定性

案例研究

在本案中,建准机在上机时经由机台回线发现有射出高且不定的情况,致每次射出化大。建准机依据厂商提供数据Moldex3D进阶热流道分析,希望由分析能找出流道问题点,并一步化。

由塑料流波前温度分析发现热浇道系在部分区域波前温度偏低,温度异常情况(时间EOF)。如一所示,流道内部箭头标示位置,呈塑料流波前温度趋势(a),而流道外部也有相同趋势(b)。

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塑料流波前温度分析:(a)流道内部;(b)流道外部(时间EOF)

发现热流道局部低温的象与位置后,一步了解此象的原因,建准机接着分析填充各段温度化,果如二所示。可以发现充填初期(0.078秒)流道内部箭位置料温极低,而到了0.156秒,因高速射出剪切生,冷料减少,填充至VP几乎无料温偏低趋势

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充填段流波前温度分析:(a) 0.078秒,(b) 0.156秒,(c) 0.231秒,(d) 0.329秒 (VP)

一步察各段波前温度化,果如三所示。在EOF,流道冷料角,而到了EOC,多区域皆开始出冷料,到了开模段,塑料低温情况加重,同的情况也可以由热浇道截面温度果得知(),些都致射出高且不定的情况。

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段流波前温度分析:(a) EOF,(b) EOP,(c) EOC,(d) 开模

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热浇道截面温度分析:(a) EOF,(b) EOP,(c) EOC,(d)开模

根据上述分析果,建准机将热浇道做局部化,针对热流板、加热线圈以及流道设计优化,果如五所示。设计后的分析果如6所示,流道内部,箭头标示位置,已没有温度趋势,而流道外部也有相同果。

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热浇道之原始设计设计变更比

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化后之塑料流波前温度分析:(a) 流道内部 ,(b) 流道外部 (时间:EOF)

实际试果如七、八,示建准机将热浇道做局部化后,品射出不合理高情况已经获得改善。

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现场压力响应图(热浇道及)

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现场压力响应图(品射出)

建准机藉由Moldex3D进阶热流道模分析发现冷料位置,确找出射出不定与力异常原因。利用件分析之冷料位置设计变化,内容包含流道设计热浇道加统设计示,化后热浇力下降达50%,且呈现稳趋势明改善流道温度分布后可有效的改善成型效益,Moldex3D的温度分析与实际的内部看不到情况是相符的。利用Moldex3D 可流道设计厂商也能够参与或流道设计概念,提升模具与品生能力

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